中航哈飛研製新型號 攻克複合材料加工難題
走進中航工業哈飛新型號研製現場,走近夜以繼日拼搏在研製一線的青年羣體,他們會用行動告訴你:這裏的青春是夢想、激情、責任與成長。在這項志在藍天的偉大事業裏,青春之花正傲然綻放。
挑重擔時有他們
隨着新型號研製工作向前推進,劉建宇覺得時間少了,少到總希望一天有48小時;任務重了,重到通宵工作成了家常便飯;中國小了,小到一天可以飛幾個城市協調成品;白頭髮多了,讓“80後”的自己看上去比同齡人要大好幾歲。作為總師辦型號室主任,他的團隊負責協助副總工程師做好型號管理工作,協調成品、管理人員、組織會議、管理現場……只要與型號相關,事無鉅細,跟隨服務,追蹤到底。
為全面瞭解信息,並做到及時協調,他們每天要往返生產現場幾十次。遇到責任不清、流程不暢的重要環節,必須第一時間溝通推動,為生產贏得更多時間。試驗機總裝期間,配套成品接二連三出問題,這對天天熬夜加班搶進度的型號團隊來説是不小的阻力。“一定不能讓成品影響生產進度”,劉建宇的忙碌頓時升級,他帶領團隊一方面請技術專家檢測成品,一方面迅速聯繫廠家返修。那段時間,大家電話打爆了、嘴皮子磨破了、腿也跑細了。最終,成品問題被消滅在初始狀態,沒有發展成為影響總裝進度的“病灶”。
攻難關時有他們
作為一名年輕的技術員,能參與到新型號研製工作中來,董楹覺得自己“中大獎”了,他沒理由不撒開歡兒得幹。凸緣接頭是被廣泛應用到發動機和環控系統中的航標件。經採購人員多方聯繫,確定國內外均採購不到,只能自制。雖然自制也無資料和經驗可借鑑,但裝機迫在眉睫,必須想辦法幹出來。型號成立了自制凸緣接頭的攻關組,多次試製下來,均以凸緣處材料破裂而失敗,自制工作一下子陷入“死衚衕”。吃飯不香、睡覺不甜,董楹糾結在凸緣接頭問題裏無法自拔。經過查閲大量期刊、雜誌和專家論文,借鑑以往數次試製經驗,他進行了大量有限元計算分析,最後發現“航標有問題”。“按照航標給出的尺寸和材料,結合現有的成型方法,凸緣成型高度已經超出了材料的成型極限,成型過程中必將發生破裂。”董楹的話讓很多人覺得這個不知天高地厚的傢伙肯定是“瘋了”。要知道,航標是經行業資深專家的數次評審和驗證,由行業標準委員會制定和發佈的,怎容輕易質疑?挑戰權威是要用證據説話的。
董楹拿出一摞寫滿演算過程並配有草圖的稿紙,他嚴謹的計算過程似乎説服了大家,攻關組決定按照董楹提出的方法試一試。更換材料、改進工裝,多次試製後凸緣接頭實現了一次無破裂成型,問題最終得到解決。
搶急件時有他們
夜裏11時,複合材料車間內仍燈火通明,又是一個集體加班的夜晚。由“80後”工藝員張卓軼領銜的“復材團隊”仍在緊張地研究着主減整流罩的成型方案,任務節點迫在眉睫,每一分鐘都顯得異常珍貴。當初接受任務時就預料到新型號的研製會充滿挑戰,但現實的困難還是遠遠超出想象。因為採用的是新材料,成型後的零件出現厚度超差、分層、表面質量不合格等問題,必須通過反覆試驗找到合理的成型參數和條件,以滿足成型與裝配要求。張卓軼的雙眼佈滿血絲但眼神異常堅定,今晚必須拿出解決主減整流罩變形問題的方案。
團隊成員大多是“80後”、“90後”,雖然經驗不足但拼勁兒有餘,他們仔細分析檢驗報告、研究温度曲線、調整成型參數、改變入爐狀態,方案經過一輪又一輪的修改完善,等試驗件入爐的時候已經是凌晨4時。功夫不負苦心人,最終,主減整流罩以變形小、表面質量好順利通過檢驗。
這就是他們,雖然節點緊迫但堅決完成任務。揮灑在航空事業裏的青春,因為這份拼搏而分外燦爛。