李殿中:“死磕”材料核心技術
中青報·中青網記者 邱晨輝 來源:中國青年報 ( 2021年08月10日 12 版)

李殿中中科院金屬所供圖
在材料領域,中科院金屬所研究員李殿中和核心技術“死磕”的勁頭,是出了名的。
前不久,全球在建規模最大、單機容量最大、技術難度最高的水電工程——金沙江白鶴灘水電站首批兩台機組投產發電。該水電站100萬千瓦發電機組最核心的部件——水輪機轉輪,採用的正是李殿中團隊研發的高温合金相控制技術。這項具有自主知識產權的關鍵技術,成功解決了相關器件依賴進口的難題。
1998年,李殿中來到中科院金屬研究所工作,組成十多人的科研團隊,攻克相關核心技術難題。
在工業生產中,大國重器所需的大鍛件,如核電壓力容器、大型船用曲軸等,都是先做出大鋼錠,再由鋼錠加工成形。這意味着,鋼錠的質量,在很大程度上決定着大國重器的成功。
李殿中發現,一些大型鋼錠不合格的主要問題,在於其內部成分不均勻。為了弄清楚這一問題是如何發生的,李殿中決定把鋼錠剖開,看看鋼錠裏邊到底發生了什麼。
這一大膽想法,一經拋出便遭到很多人的質疑——解剖鋼錠不僅成本高,而且週期很長。
可李殿中卻堅信,要解決問題,必須做好基礎研究的源頭工作,知其然,還要知其所以然。
沒有項目資助,他就四處籌集資金。最終,直徑2.4米、高3.5米、重100多噸的大鋼錠被一剖為二。
從剖開的橫斷面上看,成分分佈不均勻,內部存在很多孔洞和裂紋,這是導致鋼錠易報廢的主要原因。
李殿中認為,這些問題的形成,是氧在鋼中起到了關鍵作用,以氧化物為核心的輕質夾雜物,與凝固界面的交互作用,誘發了鋼錠的成分不均勻性,因此,通過控制鋼水中的氧含量,就能顯著減少夾雜物的數量和尺寸,實現鋼的均質性。
2014年,他根據實驗結果撰寫的論文,在國際學術期刊《自然·通訊》發表,該篇論文引發學界較大反響,此後,“控氧可有效控制偏析”機理成為行業共識。
稀土被稱為“工業維生素”,我國科研人員很早就開始稀土鋼的研發,但在鋼中加入稀土後,其性能時好時壞,生產過程中也容易堵塞澆口,多年未能突破技術瓶頸。
2007年,李殿中在一次考察中發現,國外利用中國稀土製作鋼錠,鋼的品質非常好,“為什麼他們用稀土能用得這麼好,我們就不能呢?”
帶着不解與不服輸,李殿中帶領團隊進行了反覆實驗,但加入了稀土的鋼性能總是不穩定。問題到底出在哪?
他親自跑到稀土生產現場,觀察稀土廠家的冶煉過程。
原來,稀土廠家做出來的稀土和他所需要的稀土,在概念上存在偏差。廠家為了讓稀土更為純淨,將其中的一些鐵、碳等元素都分離了出去。而李殿中經過前期的實驗分析認為,稀土中的鐵、碳,對於鍊鋼來説正是不可缺少的成分,反倒是影響純度的氧等雜質元素,應予去除。
李殿中將稀土帶回中科院金屬所親自冶煉,之後將低氧純淨稀土直接用於鍊鋼中。
不出所料,煉出來的鋼不僅性能穩定,且有着耐磨、耐熱、耐蝕的優點。
“1噸鋼,只需加入100克左右的微量稀土,即可起到細化變質夾雜、深度淨化鋼液和強烈微合金化作用,成本只增加了10多元,但疲勞性能卻可以提升一個數量級。”李殿中説。
在這場稀土鋼的技術攻堅戰中,李殿中帶領團隊“點石成金”,將稀土應用於高端軸承鋼、齒輪鋼和模具鋼製造中,為高端基礎零部件研製提供強有力支撐。
稀土鋼技術突破了,李殿中又迎來了新的挑戰。
在能源電力、海洋工程中的核心部件——大鍛件,對材料的均質性有極高要求,如何提升其冶金品質成為世界性難題。
造成這一問題的根本原因,在於大鍛件製備一直採取“以大制大”手段,即先冶鑄大鋼錠,再製造大構件,由於金屬凝固過程存在尺寸效應,規格越大的鋼錠冷速越慢,導致其性能上的缺陷。
在鋼廠中,工人師傅經常要放一掛鞭炮,來祝願大型鋼錠的澆鑄成功——大鋼錠澆注需要準備多包鋼水,生產組織難度大。李殿中下定決心要解決這個問題。
偶然中,一張萬里長城的照片給了李殿中啓發。
恢弘壯美的萬里長城並不是一塊磚造出來的,而是一塊一塊磚疊加起來的,那麼,為什麼不能採用“以小制大”的方式把一塊塊的小型鋼板砌起來形成大鍛件?
實驗中,在李依依院士的支持下,李殿中帶領孫明月、徐斌等工作人員,發明了金屬構築成形方法,即將多塊鋼板採用高温冶金連接工藝,充分癒合界面,實現界面與基體完全一致的無痕連接。
有時,他要坐10多個小時的車才能到達鋼廠,顧不上休息,白天跟企業管理人員、工程師和工人討論技術和流程,晚上進行生產實驗。
最終,生產實踐證實,通過這種方式構築成形的大鍛件,其性能穩定性要明顯優於傳統鍛件。
“創新從來都是九死一生”,對李殿中來説,雖是如此,胸中卻仍常懷“亦餘心之所善兮,雖九死其猶未悔”的豪情。在他看來,只有實現原始創新,才能真正實現核心技術的突破。
2021年08月10日 12 版